近日,河北钢铁集团邯钢自动化部完成了7号高炉热风炉烧炉自动控制系统的开发,实现了烧炉全自动控制。系统投用后,高炉热风炉风温输出更加恒定,煤气消耗降低了3%。
7号高炉热风炉于2000年投产,采用人工手动控制,岗位人员参照废气含氧量显示数值及拱顶温度上升快慢,人为设定煤气调节阀和空气调节阀开度来控制烧炉。但由于煤气用户多,煤气压力波动频繁,手动调节很难跟上压力波动频率,岗位操作人员要24小时不间断观测煤气质量、废气含氧量,不仅劳动强度大,而且人为控制明显滞后,手动烧炉效果很不理想。
针对这一情况,自动化部技术人员仔细分析生产工艺,根据技术要求,与相关技术公司合作编写控制程序。7号高炉热风炉采用莫迪康PLC控制系统,系统支持OPC通讯协议和无扰下装功能,但由于CPU内存空间已满,造成程序下装受限。为解决这一难题,技术人员在搭建机架反复试验,最终实现对CPU内存的扩展。同时,为确保烧炉控制能实现手动和自动切换,技术人员开发心跳通讯监测程序,用于监测手动烧炉与自动烧炉控制模块通讯状态,如果自动烧炉程序出现故障,系统会无扰动切换为手动烧炉状态。
在热风炉全自动控制烧炉调试期间,自动化部技术人员对拱顶热电偶、空气、煤气流量计全部重新校对,解决了控制过程中烟道及拱顶温度的波动过大问题,完成了自动、手动方式切换后数据寻找、参数调整功能优化,对煤气压力低及波动大且频繁从模糊控制参数上进行完善和修改,同时对存在的烟道温度控制速度与烧炉时间不匹配、转入小烧时拱顶温度下降幅度大等问题逐一进行解决。
目前,自动烧炉制系统已正式投入使用。系统智能模仿人工操作过程,根据煤气热值变化,即时自动计算出最佳的空燃比,提高了风温的稳定性,在没有混风情况下,送风始末温差明显减小,在保证同等送风温度的前提下节省煤气3%以上,极大减轻工作人员劳动强度,减少环境污染,实现了热风炉烧炉的最优控制和运行。 |